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郭屯煤矿:做好电文章 “节”出大成本

作者: 杨以龙  杨以龙   发布日期: 2025年11月04日

面对复杂多变的煤炭市场形势,郭屯煤矿聚焦“厉行节约、严控成本”重点任务,把大系统节电作为重头戏,前三季度用电量同比降低930万度,电费支出减少734.37万元,交出了一份安全绿色、节能降本的优异答卷。

(采煤工作面)

管理降本“节”尽所能

午夜时分,800米井下采煤机轰鸣作响,皮带运输平稳运行;井上洗选设备全速运转,煤炭源源不断涌入仓内。这些繁忙景象,正是该矿巧用“避峰填谷”节电政策,实现降费有力举措的现实体现。

“避峰”降成本,“填谷”提效益。该矿机电运输部部长刘勇介绍:“我们根据年度分时电价,及时调整生产、检修班次,电价平谷时段生产,高峰时段检修,月节省电费10万余元。”

除了用足电价政策,该矿还大力整治井下管路“跑冒滴漏”,在确保安全生产的前提下,优化压风机运行方式,生产时段运行三台机组,检修时段运行两台,仅此一项上半年就节电56万度,节省电费41万元。

把生产水回用到生产,是该矿践行绿色环保、节能减排的有力举措。据该矿机电管理工孙自鑫介绍,他们对井下各地点清水进行集中回收,就地转化为生产用水,减少矿井水排放和处理成本。同时,施工采掘地点集水池、沉淀池,并加装潜水泵过滤网,提升水泵运行效率,降低用电损耗,实现效益和生态双丰收。

(皮带运输)

系统降本“节”尽全力

“生产系统是矿井的‘主动脉’,也是节能降耗的‘主阵地’。牵住用电大户的‘牛鼻子’,就拧紧了‘成本阀’激活了‘效益源’。”该矿党委委员、副矿长季现亮表示。

为解决系统运行成本居高不下难题,该矿创新实施“少时高效”运输新模式,通过“双仓联动+运行写实”精细管控,在提升皮带满载率的同时有效压缩运行时间。该矿机电运输部副部长李强介绍,“采用双仓缓冲与集中放煤工艺后,主运一、二部皮带日均减少运行0.92小时,年节电32万度。”

他们还对采区皮带和主运皮带进行技术改造,取缔二采区一部4台电机和CST装置,改造为2台永磁变频电机,实现单驱运行,系统负荷直降550千瓦。同时,将主运一部皮带由三驱改为双驱运行,吨煤电耗降低0.11千瓦时。经测算,前三季度,运输电费同比减少75万元。

大系统节电,小环节入手。该矿聚焦洗选节电创效,单机停车15分钟以上,关联设备全部停运,避免设备空载运行,通过多种降本举措,上半年,洗选用电量同比降低103.5万度。”

(电力运行监测)

技术降本“节”尽所长

电费缴出“回头钱”?地方供电公司反向奖励33万元!

咋回事?

令人惊喜的转变,关键在于郭屯煤矿对供电系统的“精打细算”。

省下的就是赚到的。他们每月坚持对井下所有供电负荷进行全面“体检”,精准摸排各地点用电情况,对于“大马拉小车”负荷率偏低的移动变压器,按照“就近合并、以小换大”原则进行优化整合,矿井负荷削减6650千万时,保障变压器经济运行。

与此同时,该矿在变电所和采区高压配电点投运3台无功补偿装置,功率因数平均稳定在0.95以上高位,远超电网考核要求,凭借关键技术优势。上半年,矿井获得33万元功率因数电费奖励。

“小改造”同样能撬动“大效益”。该矿聚焦通风系统降耗,根据实际风量需求,应用弯掠组合正交型三维扭曲叶片技术,对风机叶片进行重新设计,将运行频率从41赫兹降至36赫兹,全年可实现节电360万度。

节电930万度,相当于减排二氧化碳5300余吨,节约标准煤2800余吨。矿井不仅收获了降本增效的“金山银山”,更赢得绿色发展的“绿水青山”。这笔“双赢账”,郭屯煤矿算得准。