面对矿井资源受限、采场地质条件复杂、生产接续频繁、人员相对紧张等多重挑战,掘进效率的提升成为制约彭庄煤矿发展的关键瓶颈。掘进二区迎难而上,聚焦生产组织、设备配套、安全管理等核心环节,实施系统性优化组合与创新实践,成功推动掘进功效同比提升10.5%,为矿井实现采掘接替的良性循环奠定了坚实基础。
攻坚克难 筑牢生产接续根基
(区队班前会)
“1317胶带顺槽的掘进进度,直接关乎矿井的生产接续大局,是名副其实的‘饭碗工程’。我们不仅要确保安全高效完成,更要在‘快’字上寻求突破,全力以赴啃下这块‘硬骨头’。”掘进二区区长郑建在区务会上掷地有声地强调,“必须迎难而上,超前谋划工序衔接与转换,优化生产与劳动组织,奏响提质增效的最强音。”
该区队深谙“人”是生产效能的核心要素。为此,他们持续优化掘进队伍劳动组织架构,依据职工的性格特点、身体状况及操作技能熟练程度,科学配置骨干力量,均衡团队整体战斗力。通过固定班组人员构成,着力打造协作流畅、配合默契的高效班组,为掘进作业的稳定、高效“铁循环”提供了坚实可靠的人力保障。
在优化劳动组织上,他们大力推行采掘生产精益工序管理。科学测算并排定每个岗位、每道工序的最佳作业时长。经过精益化调整,实现了人员入井集中有序、定位精准,升井迅速及时,彻底杜绝了现场窝工、生产秩序紊乱等现象,显著提升了工时利用率。
同时,该区队强化计划管理,将掘进任务指标层层分解至各班组,实行挂图作战。对掘进进尺实施“一班一汇报、一日一碰头、一周一小结”的动态跟踪机制,对施工巷道的推进情况实行全方位监控、全覆盖监管、全过程掌握。在班组间深入开展对标竞赛,每日在公开栏公示各班组的安全、质量、进尺完成情况,营造出比干劲、赛进度、争成效的浓厚竞赛氛围。
在顶板破碎、泥岩层厚度达2米的地质条件下,掘进二区依然创造了日均进尺6.2米的优异成绩,在四月份累计完成掘进进尺超160米,有效缓解了矿井采掘接续压力,为后续生产赢得了宝贵时间。
深挖潜能 向管理与技术要效益
(施工组织优化)
针对巷道地质条件多变、掘进质量要求高、围岩易变形等客观因素,掘进二区创新性地制定了“一面一策”差异化掘进施工方案。该方案从工程设计源头、灾害超前治理、设备科学选型配套、施工组织优化、辅助服务保障、安全监管强化等维度进行系统考量与精准施策。例如,在胶带顺槽施工中,通过技术论证,将巷道设计高度由3.6米优化为3.1米,此举有效减少了12%的掘进工作量,既降低了职工劳动强度,又大幅提升了工时利用效率。
在支护工艺方面,大胆进行技术革新。原胶带顺槽帮部支护采用Φ20×2400mm的等强螺纹钢树脂锚杆,且锚杆尾部需钻孔。在确保支护强度完全满足安全要求的前提下,将其更换为尾部无需钻孔的新型锚杆。此项革新,单根锚杆即可节约材料成本27元,单排支护累计节约材料费用377元。
同时,针对顶板倾角变化较大的区段,充分利用设计规范中肩窝锚杆、底脚锚杆及第二、三根锚杆间距允许的合理偏差,创新性地在一侧帮部采用3根锚杆进行支护,每排减少一根锚杆投入。这一举措不仅降低了材料成本,更显著提高了支护作业效率。
关口前移 从“被动抢修”到“主动预防”
(商讨施工方案)
针对以往交接班时段易出现的工程质量瑕疵问题,如帮部锚杆未完成安装、巷道高度不足等“留尾巴”现象,掘进二区对交接班制度进行了深度优化。严格执行“一次成巷”施工标准,要求当班施工的巷道必须在交班前达到完整的验收条件,彻底杜绝“半成品”巷道移交。此举确保接班人员到达现场即可立即投入正常作业,无缝衔接,真正实现了“人走机不停”的高效连续作业循环。
为提升设备运行可靠性,最大限度降低故障率,实现从被动应急抢修向主动预防性维护的根本性转变,掘进二区推行了精细检修与分包责任制相结合的设备管理模式。通过细化检修项目清单、明确责任分工、强化过程管控,有效延长了设备使用寿命。对设备的关键环节均制定了详尽的检修规程,清晰界定检修项目、执行标准、维护周期及具体责任人。检修团队实行分组管理,每组设立负责人,全面负责本组的检修工作质量。
同时,定期组织检修人员开展专业技能培训,持续提升其理论素养与实操能力。截至目前,该区队设备综合正常运转率已提升至98%以上,为快速掘进目标的实现构筑了坚实可靠的设备保障基础。
掘进二区通过在生产组织上精耕细作、在技术工艺上锐意革新、在设备管理上关口前移,多措并举,成功克服了资源与地质条件的双重制约,提升了掘进效率与安全保障水平,助推矿井驶入了高效发展的“快车道”。