“我们重新梳理一下洗选流程,找到技改突破口,想方设法把煤泥的发热量降下来,才能提升洗选效率”。日前,新驿煤矿洗煤厂党支部书记、厂长刘学峰与技术人员一起交流时说道。
该矿充分发挥员工聪明才智与技术专长,全面开展“能省则省,从低成本中出效益”的小改小革活动,鼓励员工在工作中寻找“切入点”,用技术手段解决存在的系列问题。

(该矿洗煤厂卧式脱水离心机处理系统)
针对煤泥发热量高、洗选效率低的问题,他们多次召开专题会议,研究如何彻底解决这一难题,参会的员工纷纷建言献策。经技术人员反复摸索,发现问题根源在于原煤生产系统在冲刷水压滤回收时,部分原煤混入煤泥,导致煤泥发热量增高,降低了洗选效率。
为解决这一问题,技术人员展开攻关,对原煤污水系统进行技术改造,将原煤系统沉淀池冲刷水,引至污水集水池,经一段浓缩池底流泵,输送至除杂弧形筛,再通过中煤脱介筛及卧式离心机进行二次处理。经过处理后,剩余发热量较高的煤泥进入中煤皮带,冲刷水中所含原煤最大程度被回收。
“这一次技改非常成功,不仅煤泥发热量大幅降低,而且每日可增加中煤产量12吨,每年可创效35万元。”新驿煤矿洗煤厂党支部书记、厂长刘学峰说。