四季度,鲁西煤矿聚焦带式输送机管控、系统优化升级、设备运维保障等关键环节,通过健全管理制度、优化施工方案、强化隐患排查,全面提升机电运输管理水平,为矿井高质量生产筑牢坚实根基。
健全制度明标准 皮带管控提质效

(开展带式输送机专项整治)
“我们结合三季度采掘带式输送机专项整治成果,制定专项管理办法,进一步明确管理标准和运维要求,让皮带机管理有章可循、有据可依。”机电管理部负责人姚型波说道。为巩固整治成效、提升皮带机安全管理水平,该矿出台《鲁西煤矿带式输送机管理办法》,从设备安装、日常运维、隐患排查等方面细化管控措施,确保皮带机安全稳定运行。同时,他们克服工作战线长、地质条件复杂等困难,高标准完成33下03掘进工作面和13下02掘进工作面皮带机安装并投入使用,有效保障了掘进生产有序推进。
在皮带机安装环节,该矿优化掘进工作面系统转化方案,提前制定皮带机安装使用计划,同步筹备设备物资,确保系统转换与掘进进度同频同步。“我们严格落实皮带机入井前联合验收制度,由机运工区根据使用需求完成地面组装,确保设备完好、配件齐全后,联合机电管理部、使用单位共同验收,合格后方可下井安装。”机运工区负责人菅光雷介绍,他们还明确时间节点,要求掘进巷道施工至20米时物料全部到位,50米时完成机头卸载架及驱动装置安装,80米时建成储带仓并具备系统改造条件,通过标准化流程管控,提升皮带机安装效率与质量。
精细运维查隐患 主运系统稳运行

(全面检修主运皮带关键部位)
主运皮带作为矿井煤炭运输的核心通道,其运行稳定性直接影响生产效率。该矿聚焦三采区主运皮带机关键部位,采取“人工+智能”双重检测模式,全面排查安全隐患。“每天检修期间,我们安排专人对主运皮带接头进行人工检查,重点检测延伸量、查看鼓包和离层情况并详细记录;每周再通过在线检测装置进行一次全面检测,对比分析检测结果与人工检查数据,实时掌握皮带接头运行状态。”检修班长尹明府说道。截至目前,三采区主运皮带机皮带接头连续多年运行状况良好,无明显异常变化,有效防范了皮带断裂等安全风险。
针对皮带机尾搭接点冲击磨损问题,该矿精准施策,在三采皮带机尾搭接点安装缓冲床,有效降低后部皮带卸荷时对带面的冲击力度,延长皮带使用寿命。“缓冲床的安装不仅减少了带面磨损,还降低了设备故障率和检修工作量,进一步提升了主运系统运输效率。”现场检修人员表示,通过细节优化与隐患整治,主运皮带机运行稳定性显著提升,为煤炭高效运输提供了有力保障。
系统优化促升级 运输效率再提升

(优化单轨吊轨道)
为破解运输瓶颈、满足生产需求,该矿持续推进机电运输系统优化升级,精准解决供电不足、调车不便、运输干扰等问题。“随着13下02掘进工作面不断延伸,原有供电负荷无法满足生产需求,我们及时更换大容量移动变电站,一步到位解决供电难题,保障掘进作业安全供电。”机运工区党支部书记赵振艾介绍道。
该矿还对一采轨道下车场换装站单轨吊轨道进行改造,安装道岔打通主副道,并延伸副道40米,有效提升了单轨吊机车调车的灵活性与运输效率;对一采中部车场轨道实施单道改双道优化,将13下06工作面运输与13下08掘进工作面运输分离,避免了交叉干扰,进一步提升了运输系统运行效能。
一系列系统优化举措的落地实施,不仅解决了机电运输环节的堵点难点问题,还大幅提升了生产效率,为矿井高效生产提供了坚实支撑。“下一步,我们将持续聚焦机电运输管理薄弱环节,不断细化管控措施、优化系统流程,全力推动机电运输管理再上新台阶,为矿井安全生产保驾护航。”副矿长刘刚表示。