彭庄煤矿持续深化精益管理,通过精打细算严控成本、科学组织优化效能、创新驱动激发活力,在提质增效的道路上迈出了坚实步伐,有效应对市场波动与成本压力。

(降本增效宣讲)
精打细算 深挖降本潜能
成本管控是精益管理的核心。该矿累计开展系列宣讲活动40余次,让“过紧日子”的思想入脑入心,驱动广大干部职工从细处着手,向实处发力,让节约成为全员行动自觉。
该矿在材料管理上“锱铢必较”,掘进一区自制“锚杆复新机”,让230套因存放或锈蚀的旧锚杆重获新生,直接节约材料费约1.5万元;在4301-6切眼扩刷中,他们回收复用钢带、锚盘等支护材料,省下4.5万元。掘进二区则通过优化支护参数,将顺槽帮部锚杆全部更换为尾部不钻孔型号,并结合钢带长度优化,每排顶板能省下1根锚杆和500mm钢带,仅材料费每班就能节约145元,支护时间也得以压缩。“我们对弯曲的旧锚杆、经纬网进行修复加工,做成皮带机尾护罩、水沟盖板再利用,今年已节约材料费近1.2万元。”掘进二区职工曹龙介绍道。
在严控材料成本的同时,他们还着手降低能源消耗。采煤工区在4305工作面造条件期间,通过分层截割、分时开启运输设备,累计减少皮带运转60小时,节约电费2.87万元。掘进二区在1317胶带顺槽施工中,优化两个迎头截割时段,减少6部皮带长时间同时运行,有效降低了电量损耗。

(整理库存设备)
科学组织 提升运营效能
该矿通过打破传统组织模式、优化工艺流程,向管理要效率,向优化要效益,不断提升生产运营的整体流畅度和执行力。掘进一区抽调生产、检修、卸压各班精干力量,组建了5-6人的“掘进准备队”,专为接续工程做准备,有效压缩了工序转换时间。
该矿注重根据职工特点科学搭配班组,固定核心成员,致力于打造高效协作团队,同时大力推行精益工序管理,科学排定每道工序用时。“我们通过优化炮眼参数和装药结构,将循环进尺从1.2米提升到了1.8米,掘进效率提高了50%。”掘进一区区长秦宏图在介绍四采区胶带运输巷的工艺改进时说道。
面对复杂条件,采煤工区在4301-6充填工作面安装初期,针对切眼坡度大、安装效率低的问题,现场研究优化支架安装流程,绘制流程图,将安装一台支架的时间从2-3个小班缩短至1个小班,大幅降低了劳动强度。

(设备改造)
创新驱动 开辟价值源泉
小改小革解决大问题,系统创新挖掘新价值。该矿鼓励全员立足岗位进行创新创效,让“金点子”结出“效益果”。
针对生产中的痛点难点,各工区涌现出一批实用高效的创新成果。掘进二区面对综掘机截齿损耗严重的问题,通过加装高强螺帽进行改造,使平均每月节约截齿150把,月节约成本达9.6万余元。充填站研发的“无线遥控充填泵快速切换系统”,将备用泵切换时间从60分钟压缩至15分钟,既提升了效率,又保障了人员安全。此外,“轻量化”迎头防护网、多功能一站式运料箱车等来自掘进一区的小革新,在全矿推广后共计节省人工约360人次,创效36.5万元。
除了“节流”,积极“开源”同样体现经营智慧。采煤工区牢固树立资源回收意识,在4305轨道顺槽对1-2m厚的底煤进行人工回收,累计回收煤炭约522吨,创效约36.5万元,实现了宝贵资源的应收尽收。
通过扎实有效的系列举措,彭庄煤矿将精益管理内化于心、外化于行,不仅筑牢了成本竞争优势,更激活了内在发展动能,为矿井安全稳定发展注入了持久活力。