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唐口煤业:支护成本“瘦身”记

作者: 高玮  路鹏  马恒鑫   发布日期: 2025年07月15日

今年以来,唐口煤业秉持把“紧日子”过成“好日子”的理念,以全员参与模式为抓手,成功破解巷道支护锚杆报废率高的难题,打造了煤矿掘进降本增效的实践样本。

技术攻坚 破解岩层支护 “卡脖子”难题

位于该公司 5315 皮带顺槽的掘进工作面,曾是成本管控体系中的突出“痛点”。每当遇到实际割矸厚度超过1米的岩层,现场施工便陷入僵局。坚硬的岩层如同顽固堡垒,传统施工方法下,锚杆打入后时常因锚固力不足而松动,有的甚至刚安装就摇摇欲坠。“据统计,锚杆报废率一度高达10%,不仅造成材料成本大幅增加,频繁的返工更让施工进度滞后,严重影响生产效率。”该公司掘进一区区长尹德亮介绍。

(进行现场论证)

面对这一技术瓶颈,该公司迅速组建由技术骨干与一线老师傅构成的“攻坚突击队”。他们头戴矿灯,手持地质锤,在巷道中仔细勘察每一处岩层纹理,记录下详细的地质数据,经过数十次现场论证与方案优化,提出“分层切割、永久锚固”的方案:先采用专用破碎设备对厚矸层实施分层弱化处理,降低岩层硬度,再通过激光定位系统实现锚杆精准植入,确保锚固端与岩层形成力学咬合。

全员赋能 构建质量管控闭环体系

为将创新工艺转化为生产力,唐口煤业开展“技能大练兵”活动。“老把式”带着新员工在模拟巷道里反复练习锚杆安装,手把手传授角度校准、深度测量的诀窍;技术部门将作业规范转化为可视化的《锚杆安装操作手册》,以“步骤图解+风险提示”形式提升培训实效。同时,他们建立三级质量管控机制,班组自检、区队巡检与公司专检相结合,质量监督小组每日对锚杆安装质量进行“地毯式”检查,运用专业检测设备,对每一根锚杆的锚固力进行测试,形成“安装-检测-整改”的闭环管理。

(井下作业现场)

创新实践 催生显著经济效益

经过技术革新与管理升级,唐口煤业5315皮带顺槽掘进面实现质的飞跃,整齐排列的锚杆群与岩层形成稳固支撑体系,成功实现报废锚杆率为“零”的目标。经核算,该工艺优化每年可节约锚杆材料成本2万余元,巷道掘进效率提升22%,生产效率大幅提高。5月份该工区施工的6316轨道顺槽,更是以237米的进尺,创下冲击地压矿井托顶煤巷道单月进尺佳绩。

(规划工程进度)

“这场支护成本‘瘦身’行动,不仅为企业节省了真金白银,还探索出一条全员参与、创新驱动的降本增效新路径。”该公司掘进副总工程师葛德志说。