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彭庄煤矿:细处着手“抠”出真金白银

朱娅琪  姚磊   发布日期: 2025年06月06日

在彭庄煤矿机修厂,轰鸣的车间里正上演着一场静悄悄的变革。焊花飞溅处,职工们手中忙碌的不只是冰冷的钢铁,更有精打细算的“铁算盘”——一块废弃的钢板、一枚磨损的轴承,甚至一度被悄悄流失的电能,都成了这场“厉行节约、降本增效”专项行动中被精准锁定的目标资源。面对煤炭行业的成本重压,机修厂以“深挖内潜、创造效益”的决心,将节约理念融入生产的每一个环节,用实实在在的行动,为企业节省真金白银。

(专项小组)

揪出隐形的“成本出血点”

成本压力如影随形,机修厂深知“大水漫灌”式的粗放管理难以为继。为此,厂长挂帅,抽调骨干成立专项排查小组,深入车间一线,对设备维修流程、材料领用审批、物资消耗台账展开了“地毯式”排查。

在设备旁,他们记录着每一次“趴窝”导致的连带损失;在仓库里,他们清点着积压的废旧配件,计算着沉淀的资金;在工位前,他们与操作工深入交流,发现那些被日常忙碌掩盖的细节浪费。功夫不负有心人,经过细致的现场勘查、严谨的数据比对,9个关键的“成本出血点”被一一揪出:废旧配件堆积占用资金与空间、非标准件加工费用高昂且周期长、关键设备烘箱因间歇作业化身“电老虎”……这些问题浮出水面,行动刻不容缓。

该厂迅速建立《浪费点整改动态台账》,明确具体责任人,划定整改时限,实施严格的“销号式”闭环管理,确保整改到位。

(维修设备)

“再生车间”点石成金

降本增效,既要堵住“出血点”,更要开辟“效益源”。厂区一隅,“废旧配件再生车间”的牌子格外醒目。这里没有崭新的设备,却有着技术精湛的老师傅。经验丰富的他们,凭借一双双巧手和深厚的技艺,让损坏的液压阀重新精准控油,让磨损的轴承恢复顺畅运转,让“罢工”的电子元件再次点亮信号。

一年下来,这个小小的车间创造了显著效益:累计修复各类核心配件超过1200件,成功改造照明灯具200余盏,仅此一项就节约采购成本20余万元。该厂还将目光投向更广泛的“旧材料”:用约60平方米的旧钢板加工成皮带过桥、机尾护罩、垫片板,把回收的旧锚杆巧妙加工成三连管钩320个,利用废旧的三联辊轴心加工设备配件160多件。这些看似不起眼的“边角料”,在精打细算和巧手改造下,硬是“抠”出了超过10万元的材料采购成本,将修旧利废的效益最大化。

(电焊作业)

“吃干榨净”一度电

一度电虽小,积少成多亦是金山。针对排查中发现的烘箱设备“干干停停”、空耗严重的问题,机修厂果断行动,推行严格的“烘箱满负荷运行计划”。

调度员老李的台账记得清清楚楚:“新规执行后,二季度烘箱累计少开了11次!每次烘烤按8小时算,设备每小时耗电约30度,一个月下来,预计稳稳省下2640度电。”这不仅仅是数字的体现,更是充分释放设备潜能、转化为实实在在经济效益的生动实践。

“现在去库房领根焊条,都得琢磨下怎么焊才能更省料,接头怎么处理更牢靠又少用电。”电焊工王师傅的话道出了许多工友的心声。

初战告捷,绝非终点。彭庄煤矿机修厂清醒地认识到,降本增效是一场需要持之以恒、久久为功的耐力跑。从技术人员绞尽脑汁优化工艺,到一线操作工自觉回收一颗螺丝、一段焊条,从管理人员严控每一笔物料审批,到维修班组对修复件精益求精,“人人讲节约、事事重效益”的理念已如春风化雨,深入人心。这场始于“抠”的效益变革,正汇聚起广大职工的点滴节约意识,为企业稳健前行注入源源不断的强大动能。