单县能源广泛凝聚“六聚焦、六建强、六开创”共识共为,从生产源头入手,牢牢抓住现场管理、责任落实、环节管控三个关键点,实施全过程质量监督、考核,抓实煤质管理“生命线”,持续推动矿井经营管理再上新水平。
(单室入料空气穿流压滤机)
创新工艺优化
该公司选煤厂坚持问题导向,围绕全年任务目标,始终将提高精煤回收率、改善产品质量作为管理工作的核心,持续开展工艺优化和系统改造,力争洗选工艺最优化。先后实施TCS粗煤泥分选系统工艺改造、粗精煤脱泥降水设备升级、拓宽重介系统入料上限等多项选煤工艺改造,洗选效率得到有效提升,洗矸带煤率控制在0.1%以下,重介中损率控制在1.5%以内,大矸带煤率下降1.5%,煤泥发热量控制在1400大卡以下,多项洗选指标位居矿业公司前列。
(叠层筛对粗颗粒精煤进行脱水脱泥)
智能精益管控
如果“降”是成本管控的“钥匙”,那么“增”则是提高效益的“引擎”。该公司在做足“降”的文章同时,将目标转向煤质这一“增”的动能,持续优化煤质精益管控机制,依据“节点再造”的煤炭质量“全流程受控”管理创新成果,坚持智能调控+精益管理两手抓,稳定精煤灰分。通过安装灰分仪和智能密控系统,实时在线检测产品质量,根据检测灰分反馈重介系统分选密度自动调节,替代人工操作,提升指标调控的科学性和及时性;利用市场化手段,实行生产销售指标奖惩制度,将集控、浮选、TCS等质量岗位员工工资与产品指标挂钩,用经济杠杆养成员工产品质量意识、精益操作,确保精煤灰分稳定可控。
新工艺、新设备助力精煤降水。浮选精煤占比大、精煤水分高,是影响矿井精煤销售的主要因素,为此,选煤厂借鉴金属矿选矿厂成功经验,引进省内首家单室入料空气穿流压滤机用于浮选精煤脱水,脱水效果得到有效改善,浮选精煤水分下降8%,精煤水分下降2%,产品质量显著提升,广受客户的好评。据了解,洗煤过程中执行生产精煤粘结指数一小时一检测分析,动态掌握产品质量实时信息,为井下配采、精煤分仓储存、掺配及分级销售提供数据参考,实现了生产指标指导发运、销售指标指导生产的良好互动,确保精煤粘结指数保持在80以上,避免低粘结精煤单独销售造成的效益损失,使煤质管理工作更加系统化、规范化、标准化。
(积极开展修旧利废工作)
智慧探索经营
作为降本增效的重要突破口,单县能源通过对设计、工艺、技术、装备等进行再优化,从源头发力、从点面提升,不断开创精益管控新局面。
他们利用地面回煤系统开展井下水仓清挖煤泥、污水处理站压滤煤泥、装载硐室撒煤及煤粉孔施工煤粉回洗,将按发热量销售的低值煤泥变成主焦煤。同时,严把支出关口,加大各类材料回收、复用考核力度,重新制定下发《单县能源材料回收复用管理办法》,将成本管理落实到各个区队和班组,并制定材料回收、修旧利废奖励制度,实行材料消耗与工资挂钩,节奖超罚,让职工主动算好经济账,通过“严考核、重奖励”等多项措施,提升材料回收复用率;严格落实“定额+定量”双控管理,截至9月份,完成修旧利废产值400余万元,大大降低了新材料投入。
下一步,单县能源将紧盯经营管控,上下联动、干群互动、出金点子、精打细算降成本、开源节流增效益,最大限度降低经营成本,全力提升矿井经营质效,推动企业高质量发展。