主页公司名称

您的位置: 首页
新闻(内)
基层声音

株柏煤矿:选煤创效驶上快车道

作者: 张怀鑫   发布日期: 2023年02月20日

今年以来,株柏煤矿从降本增效、科技创新、质量标准化三个方面入手,深耕选煤创效工程,实现了洗选系统提档升级,让选煤创效驶上快车道。

洗煤车间

株柏煤矿首先从洗煤车间各个岗位的人、机、物进行详细调研分析。经调研发现,沫煤车间部分设备周期性老化严重,维修力量相对薄弱,维修难度大,造成洗煤指标不稳定,严重制约洗煤效益。针对存在问题,他们聚力皮带运输系统改造,实现了给煤机和皮带运输集中控制,减少皮带工2人,并充实到维修队伍中。同时,对手选皮带系统进行调整,改变手选皮带拣选规则,由原来的拣选矸石块煤机头落地,改为拣选块煤矸石机头落地,进一步缩减了拣选量,用人由原来3人减少至1人,实现了减人不减效、加岗不加人的良好循环,每月可节约人工成本2.4万元。

职工进行“小改小革”

为进一步排查影响洗选效率的各种因素,该矿对洗选系统进行全流程跟班写实,通过召开“头脑风暴”讨论会,大力开展“小改小革”创新活动,进一步激发全员创新意识。针对滚轴筛筛轴轮牙磨损严重,造成筛分效率降低等问题,选煤厂自给自足,利用相应厚度开平板自制轮牙进行焊补,在节省材料费用的同时提高筛分效率20%左右。据统计,洗煤厂2022年共实施“小改小革”20余项,累计创效约10万元,实现了创新到创效的完美转换。

车间管路保温处理

此外,洗煤厂技术人员对洗选全过程煤质指标进行“一班3检”数据收集,对原煤内灰、原煤灰分、精煤灰分、直线筛灰分、卧脱灰分进行化验分析,根据各项化验数据,及时调整洗选参数,提高精煤回收率2%,每月创效约42万元。同时,对老旧设备进行改造升级,利用“避峰填谷”夜班停运时间更换翻煤笼轴承,保障设备安全高效运转。