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“两化融合”经验谈

【“两化融合”经验谈】郭屯煤矿:煤泥里洗出“金饽饽”

作者: 王凤斌 刘志强   发布日期: 2022年05月19日

今年以来,鲁西矿业郭屯煤矿持续深化“两化融合”工作,靶向突出洗煤提质增效,通过升级洗选装备、优化洗选工艺,双管齐下,精准管控,切实提高精煤回收率,从煤泥里洗出“金饽饽”,实现经济效益最大化。

升级装备“泥里淘金”

细粒物料的分选一直是煤厂提质增效的制约点,如何最大限度地把煤泥水中的细粒精煤分离出来,并均匀掺配至重介精煤,是洗选创效的关键环节,也是浮选系统的功能所在。

据了解,之前郭屯煤矿洗煤厂浮选系统设备存在处理能力不高、脱水能力差等问题,致使精煤整体水分偏高。为保证精煤产品水分达标,满足客户需要,细颗粒物料只能实现部分回收,尾煤泥平均发热量一度超过4000大卡。

怎么才能最大限度降低尾煤泥发热量,提高精煤回收率,真正把煤炭资源价值“吃干榨净”呢?郭屯煤矿成立了浮选系统升级攻关小组,对标先进、积极调研、论证方案,并迅速完成细粒精煤脱水装备的升级改造。

“我们引进了3套多段强制搅拌调浆器设备,通过多段强制搅拌调浆促进浮选药剂、煤粒、脉石多相间的分散,从而提高浮洗效率。”洗煤厂厂长孙经平介绍说。他们新建了1座浮精脱水车间,配套上马沉降式离心机,对浮洗精煤粗颗粒进行回收,保证了粗粒浮选精煤产品水分合格。

“在实际生产中,我们还可根据原煤煤质情况,灵活调整离心机入料来源,最大程度提高浮选脱水工作能力。”洗煤厂副厂长刘晓梅说。

与此同时,他们又升级超高压压滤机设备,保障了细颗粒煤泥产品的脱水效果,使得浮选精煤能够完全掺配。

据统计,今年1-4月份,郭屯煤矿尾煤泥平均产率同比降低10.08%平均发热量同比降低990大卡,精煤平均回收率同比提高3.92%。浮选系统改造升级后,平均每天可回收精煤300余吨,每月可达700余万元

优化工艺“吃干榨净”

“降低入洗煤量,控制到400吨/小时。”郭屯煤矿洗煤厂洗配煤控制中心值班员根据现场岗位工的反馈,轻点鼠标,301入洗皮带称重系统显示的瞬时煤量精准下降。

前期郭屯煤矿洗煤厂已经对浮选系统进行了改造升级,每小时入洗原煤500吨左右,但因精煤压滤系统受厂房承重限制,无法匹配升级,造成细颗粒精煤处理能力不足,致使小部分细颗粒精煤进入尾煤泥系统,尾煤泥发热量还存在一定下降空间

为真正将煤炭资源“吃干榨净”,他们通过现场跟班写实,根据原煤入洗量和浮选精煤产量之间的对应关系经过大量数据对比分析,测算出最佳入洗量,并优化确定“以浮定工艺。

“‘以浮定洗’工艺就是充分利用原煤仓的缓存能力,将入洗量调整至每小时400吨左右,将浮选尾矿灰分控制在50%以上,从而实现充分洗选,使得细颗粒精煤应收尽收。”郭屯煤矿机电副矿长阚士远介绍说。“以浮定洗”工艺的关键在于延长入洗时间,使得煤炭能够得到充分浮选,从而降低了尾煤泥发热量,提高了精煤产出率。

为了在有限的条件下既能延长入洗时间,又能保障洗选系统设备的平稳运行,他们充分利用矿井停产检修时间,集中优势兵力,强化检修力量,每天仅用2个小时,就能完成对整条洗选系统全面检修。

据统计,通过实施“以浮定洗”工艺,1-4月,该矿尾煤泥平均发热量较之前再降300大卡,年可增效达1000余万元。