单县能源以创新驱动公司“安全、极简、高效、可持续”发展,坚持管理体系完备、创新成果实用原则,把有限的资金用到刀刃上,让每一项投入创出效益,切实推进创新工作纵深开展。
技术创新破瓶颈
“今年以来,我们发挥创客联盟示范引领作用,在制冷系统优化提升上集智汇力、创新创效,累计投入10万元,较去年减少64万元费用,同时也通过了公司二季度优秀技术创新成果评定。”单县能源机电副总白银库说。
单县能源地质条件相对复杂,每到暑季,井下工作地点就会出现高温高湿情况。因此,为了提高供冷质量和效率,企业每年要拿出一大部分费用用于制冷设备的维修维护上。
(制冷硐室)
“以前每年在制冷设备维护上投入近百万,交给外委单位,这笔费用成了‘雷打不动’的固定费用。”白银库说。
想以前不敢想的事,做以前不能做的事,打破思想上的瓶颈,破解现实中的难题,已成为单县能源创客们的共识。在该公司的“红色工匠研培基地”,机电专业的青年创客们聚集到一起,他们把施工图纸铺到会议桌上,大家集思广益,每个人心中都希望通过创新研发,彻底摆脱外委之路。他们反复模拟维修中的每一道环节、堵点,并根据制冷工程施工规划,进一步整合内部资源,钻研制冷系统运行维护业务知识和智能控制系统原理,先后自主完成了制冷系统智能控制系统升级维护等工作。
(创客研发)
“我们当时压力很大,认为很难完成这项任务,但大家都顶住压力,先是跟着聘请的专家认真学习,然后自己再采购相应配件材料,一步一步地把不可能变成了可能。”该公司机电工区党支部书记、区长徐振国介绍。
群众创新解难题
不仅在机电创新创效方面有了一定成果,该公司还大力推广“金点子”“银点子”成果攻关,提升群众创新热情,激活创效动能。
“我们的一个群众创新项目不但在公司二季度创新成果评审中获了奖、得了实惠,团队中每个人更收获了一份信心。”防冲科技术员刘继功说。
(集智汇力)
一直以来,在施工煤粉孔、卸压孔等作业过程中,钻头的使用至关重要。然而,令人头疼的是,因作业现场压力、施工设备老化等原因,时常出现钻杆、钻头遗留在钻孔中无法取出的情况,这不仅严重影响了施工进度,还增加了成本支出。为了解决这一难题,该公司防冲科组建了攻坚项目小组迎难而上、日夜钻研。
“一个钻头几千块钱,如果现场施工条件不好的话,没准钻头钻杆就拔不出来了,光这一项就损失不少材料费。针对这一课题,我们进行技术分析和实验验证,不断调整方案、优化设计。经过多次的尝试与失败,终于研制出了螺旋钻杆打捞装置。”刘继功介绍。
该项研发依据螺旋钻杆实际数据,选用合适的钢管,在管内壁焊接一定规格的螺旋,端部焊接处与钻杆搭配相匹配的连接头,只需轻轻地操作开动钻机,螺旋钻杆打捞装置旋转进入遗留在钻孔中的杆体,钻杆、钻头在旋转中结合成一个整体,钻头被有效地“捞出来”。这样就避免了因钻头无法取出而更换新钻头的高额费用,这一创新成果不仅极大地提高了施工效率、降低了成本,还为企业创造了可观的经济效益。
随着“新技术、新工艺、新方法”方面的小发明、小革新、小创造不断应用于实践,单县能源创新创效成果持续为矿井高质量发展提供着坚实保障。