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彭庄煤矿:精益求“金” 高效洗选

王迎春 任志强   发布日期: 2023年03月09日

彭庄煤矿始终坚持“抓煤质就是抓效益”的理念,通过技术革新、精益化生产等方式,让精益化管理与市场化激励同部署同落实,继浮选系统改造月创效300万,无煤泥化生产创效600余万后,煤泥压滤机改造月创效660余万元。

(设备改造 如虎添翼)

“浮选系统改造后,浮选能力增加,但原有的2台浮选压滤机不能满足现有浮选矿浆的处理能力,一时造成浮选效果差的现象。”生产调度信息中心技术员任志强介绍,“我们经过多次写实调研,将旧的煤泥压滤机改造为浮选压滤机,增加了矿浆处理能力,浮精产率提高7%,精煤洗出率提高6%,每月增效660余万元。”

该矿还制定下发了原煤、洗选、采制化及销售全流程煤质管理考核办法,构建了以源头控矸、现场控水、全程控杂、洗选提质、销售提效为内容的“三控二提”煤质创效体系,推动了系统管理、现场管理、动态管理齐头并进,最大限度挖掘提质创效潜力。针对浮精煤灰分掺配不均匀的难题,还改造了圆盘给料机,可将浮精煤均匀掺配到主洗精煤中,保证了精煤产品质量,擦亮了鲁西精煤品牌。

“我们根据地质条件变化,提前制定煤质管理预案,量身定制采掘工作面的分装分运措施,从源头上抓实管控措施落实,保证入洗原煤质量。”该矿生产调度信息中心主任苏新峰介绍。

该矿改进一步强化精益化管理,优化劳动组织,充分利用原煤缓冲仓,组织早班谷平段完成当日原煤入洗生产任务,实现主洗车间一班生产,消除了夜班人员易困乏、隐患多发的不良情况。还积极推行市场化运行机制,在洗煤厂内部进行市场化管理改革,根据矿井制定的指标,进行班组承包制,定员、定岗、定总量,合理划定班组每日总分,交由班组长分配,多劳多得,调动了职工工作的积极性和主动性。

此外,该矿还建立煤质责任倒追制度,严禁胶带输送机沿线投放杂物,禁止拉水煤,中途抛矸。加强胶带机司机责任心,严禁将脏杂煤、水煤、半煤岩拉入煤仓,将日常管理与当月煤质指标考核挂钩,真正把责任和措施落实到每个环节、每个人员,形成全过程的精益化煤质管控体系。