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新巨龙公司:擦亮“鲁西肥煤”金字招牌

金鑫  翟敏   发布日期: 2026年04月25日

煤泥灰分稳定达到72.05%,万吨排仓数环比增加31仓,精煤产率较理论值成功提升0.47%,直接创造经济效益达420万元......

煤质优则效益增。面对原煤煤质波动的挑战,新巨龙公司紧紧锚定“精煤增效、质量创优”核心目标,以技术为刃破难题、以精益为要提质效、以管控为纲守底线,深耕洗选全流程精准管控,在煤质变化研判、产品质量稳定、工艺参数优化上持续攻坚、多点突破,让“鲁西肥煤”金字招牌更亮、成色更足!

价值全提升,让效益“看得见”

“煤质忽高忽低,洗选参数就得跟着变,早预判才能少走弯路!”技术员的话道出煤质研判的关键所在。

作为煤炭产品价值的“生命线”,原煤煤质是洗选生产的“指南针”。他们主动出击、源头发力,构建起“全方位检测、深层次分析、动态化调控”的闭环煤质管理体系,推动煤质管控由“被动应对”向“主动预判”转变。

该公司强化源头治理,紧盯井下采掘环节控灰、控水、控杂,同步以煤层大样筛分试验为重要抓手,全面采集原煤质量基础数据,深度剖析煤质波动内在规律,精细绘制煤质变化可选性曲线,精准锁定波动核心症结。针对原煤浮沉中-1.4g/cm³产率较上季度降低3.02%的突出变化,依托“4633”技术检查管理法,迅速优化生产过程控制策略,紧盯洗选各关键环节,科学调整浮选药剂添加比例,精准把控分选参数,通过精细化操作实现洗选效率最大化。

一系列精准调控举措落地见效,万吨排仓数环比增加31仓,精煤产率较理论值成功提升0.47%,直接创造经济效益达420万元,用精准技术管控跑出了提质创效“加速度”。

赋能硬支撑,让质量“会说话”

“脱水设备‘带病跑’,精煤水分就难达标,必须逐台排查、不留隐患!”班组长在设备整治会上的话语掷地有声。产品质量是企业生存发展的根本,新巨龙公司将产品质量管控摆在突出位置,聚焦精煤水分核心指标,全面打响脱水系统治理攻坚战。

立足生产实际,该公司精准核算精煤组成占比,科学测算理论精煤水分,以此为靶向开展脱水系统专项整治。通过对4台加压过滤机实施全面大修,更换主轴滤液水管与分配头,有效提升过滤机运行稳定性与脱水效率。同时,组织专业力量对重介精煤、粉精煤、浮选精煤等各类脱水设备开展“拉网式”完好排查,逐台校验离心机筛篮筛缝精度,升级离心机筛篮耐磨材质、疏通36条滤液管路、修复压滤机智能穿流系统,全面改善设备脱水效果,降低故障率,全面消除设备“带病运行”问题,确保所有脱水设备以最优工况稳定投入生产。

通过设备焕新与工艺优化双管齐下,实际精煤水分较理论值降低0.42%,产品质量稳定性、可靠性大幅提升,以硬核设备保障筑牢精煤质量“压舱石”,为“鲁西肥煤”品牌口碑夯实了基础。

感知全维度,让工艺“会思考”

“浮选工艺差一点,精煤质量就降一档,技术优化必须精准到每一个参数。”老技术员的自白,彰显着精益求精的坚守。他们始终坚持技术引领,聚焦选煤浮选工艺核心环节,以“精准监测、动态优化、全程管控”为抓手,持续推动洗选工艺向精细化、智能化转型。

他们紧盯浮选入料灰分、浓度两大关键参数,建立常态化监测机制,实时跟踪入浮煤质动态变化,根据煤质波动情况第一时间优化调整药剂添加量,实现浮选过程“智适应、精调控”,推动洗选工艺向精细化、智能化转型。同时,严把检测数据“精准关”,专项开展现场检测设备精度检查工作,完成4台尾矿灰分仪误差校准,确保每一组检测数据真实、准确、可靠,为生产调控提供坚实的数据支撑,让工艺优化有章可循、有据可依。

在全方位技术管控下,煤泥灰分稳定达到72.05%,各项工艺指标管控成效显著,精煤产品质量始终保持行业领先水平,以精益求精的技术追求、求真务实的管控举措,持续擦亮“鲁西肥煤”的品牌底色。