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梁家煤矿:设备焕新让“大脑”更聪明

作者: 刘立利  孙旭   发布日期: 2025年11月11日

“新系统操作更直观顺畅,运行起来那叫一个稳当!特别是报警提示,又快又准还清晰,干起火来心里别提多踏实了。”在梁家煤矿副井绞车房内,提升机司机张为涛注视着眼前平稳运行的提升机感触颇深。 

顺着他目光望去,巨大的提升机滚筒正沉稳有力地转动,粗壮的钢丝绳绷紧如弦,牵引着罐笼在井筒中平稳滑行。随着最后一组测试数据达标,历时数月精心筹备的副井电控系统改造工程提前收官,这意味着该矿副井提升机自此拥有了更聪明可靠的“智慧大脑”和敏捷安全的“神经网络”,为矿井高效智能运行注入全新动能。

(副井绞车房)

作为矿井运输的“咽喉要道”,副井提升机电控系统的稳定性直接关系到人员与物料运输安全。为确保改造顺利推进,该矿提前3个月成立专项攻坚小组,围绕“安全零事故、质量零缺陷、工期零延误”三大目标,全面启动筹备工作。技术骨干反复勘查现场,精准识别设备兼容、停机衔接等潜在风险,制定“一患一策”应对方案,为项目攻坚找准“最优解”。

在技术准备方面,项目组巧妙利用日常检修窗口期,提前完成新设备就位、变压器冲击上电、控制柜测试等关键环节。改造过程中,严格执行“矿方切换、厂家调试”的作业流程,技术人员全程自查自检,实现安装一次到位、接线“零失误”。同时,该矿提前优化运输排班,采用“错峰运输+备用通道”模式,最大限度降低了对生产的影响,为改造扫清了障碍。

(技术人员进行数据调试)

面对任务重、技术难、多工种交叉作业等挑战,该矿建立起“横向到边、纵向到底”的责任体系,将施工内容细化为36道工序,实行24小时轮班制,按照“先装后拆、先主后辅”原则全力推进。施工团队不断优化流程、压缩衔接时间,实现关键工序交叉推进,最终创下8小时完成新旧系统切换、23小时新系统带电机运行的佳绩,刷新了ABB公司电控系统安装纪录,同时全部任务仅用58小时,较原计划提前26小时完成,展现出卓越的组织与执行能力。

(对旧设备先行拆除)

“新系统集成了智能监测、自动调控、故障预警等核心功能,实现了从传统控制到智能管控的跨越。”该矿副矿长王永春介绍。改造后设备运行稳定性、安全性和运输效率显著提升,年运输能力预计提高约20%,不仅解决了长期制约矿井运输的“卡脖子”难题,也锤炼出一支敢打硬仗、善打胜仗的骨干队伍,为矿井规模化生产提供了坚实支撑。