近日,鲁西矿业梁宝寺公司运用市场化、精益化“两化融合”管理手段,在设备材料节支降耗方面狠下功夫,立足源头节支降本,自主加工制作了自移机尾,节省设备购置资金90余万元。
井下掘进工作面主要采用综掘机+二运皮带机+重载机尾+带式输送机配合进行运输,随着掘进工作面推进,需频繁拖移机尾。为进一步提高掘进效率和现场安全系数,需在综掘机后部安装自移机尾,通过前期调研,一台自移机尾所需费用近百万元。
如何在节约成本的同时,实现自移机尾自主安装?综机办和综机中心针对这一课题迅速开展大学习、大讨论、大调研,弘扬“严真细实快”工作作风,挂图作战、倒排工期,通过借鉴采煤工作面自移机尾工作原理,主动与厂家技术人员交流,利用各类油缸、矿工钢、控制阀、钢板等材料,仅用7天就完成了自移机尾的加工制作。该机尾通过液压系统控制油缸动作,从而实现迈步前移和皮带调偏功能,通过井上试运行,功能发挥稳定,近期将投入井下工作面现场使用。
“我们把自制加工自移机尾的总成本控制在7万元左右,总体算下来节省了90余万元。”机关三党支部书记、综机办主任曲宝福说。